山东某焦化有限公司焦化废水处理系统升级项目

发布时间:2025-03-12   浏览次数:

项目背景

山东某焦化有限公司是一家大型焦化企业,年产焦炭200万吨,配套煤化工生产链。随着国家《焦化行业废水治理工程技术规范》和《水污染防治行动计划》的严格实施,企业原有废水处理系统存在处理效率低、出水水质不稳定、运行成本高等问题,难以满足最新环保标准(GB 16171-2012《炼焦化学工业污染物排放标准》一级A标准)。为响应绿色生产要求,同时实现水资源循环利用,企业决定升级废水处理系统,委托我司设计并建设一套高效、节能、智能化的焦化废水处理装置。

项目需求

  1. 水质达标:处理后出水COD≤50mg/L、氨氮≤8mg/L、酚类≤0.3mg/L,满足国家一级A标准。
  2. 稳定运行:适应焦化废水高COD(原水浓度5000-8000mg/L)、高氨氮(200-300mg/L)、含油及难降解有机物的复杂特性。
  3. 节能降耗:降低吨水处理能耗,减少药剂投加量。
  4. 智能化管理:实现远程监控、自动化运行及数据实时反馈。
  5. 资源回用:处理后中水回用于厂区循环冷却系统,回用率≥70%。

处理工艺

采用“预处理+生化处理+深度处理”三级工艺组合,结合智能控制系统,确保高效稳定运行。

  1. 预处理阶段

    • 隔油池:去除浮油及大颗粒悬浮物,降低后续处理负荷。
    • 气浮装置(溶气气浮法):投加破乳剂和絮凝剂,分离乳化油及胶体物质,油类去除率≥95%。
  2. 生化处理阶段

    • A/O工艺(厌氧-好氧组合):
      • 厌氧池:利用水解酸化菌分解大分子有机物,提高废水可生化性。
      • 好氧池:采用高效生物填料和微孔曝气技术,强化COD和氨氮降解,COD去除率≥90%。
  3. 深度处理阶段

    • 混凝沉淀:投加PAC和PAM,去除残留悬浮物及部分溶解性有机物。
    • 活性炭过滤:吸附难降解有机物及色度。
    • 臭氧氧化:进一步降解残余COD,确保出水稳定达标。
  4. 污泥处理

    • 污泥经板框压滤机脱水后(含水率≤60%),交由专业危废单位处置。
  5. 智能控制系统

    • 集成PLC和物联网技术,实时监控pH、DO、流量等参数,自动调节曝气量和药剂投加,降低人工干预。

项目成效

  1. 环保效益

    • 出水COD≤45mg/L、氨氮≤5mg/L、酚类≤0.2mg/L,优于国家一级A标准。
    • 年减排COD 650吨、氨氮35吨,助力企业通过省级环保核查。
  2. 经济效益

    • 中水回用率75%,年节约新鲜用水12万吨,降低生产成本约180万元/年。
    • 吨水处理成本较原系统降低25%。
  3. 管理升级

    • 智能控制系统减少人工巡检频次60%,故障响应时间缩短至2小时内。

项目施工记录

  1. 设计阶段(2022年3-5月):

    • 实地调研水质特性,完成工艺模拟及设备选型。
    • 定制模块化设备,缩短现场安装周期。
  2. 设备安装(2022年6-10月):

    • 完成预处理单元、生化反应池、深度处理车间及配套管道的安装,设备一次验收合格率100%。
  3. 调试与试运行(2022年11-12月):

    • 分阶段调试气浮单元、A/O系统及臭氧发生器,优化运行参数。
    • 试运行期间出水达标率98%,系统抗冲击负荷能力显著提升。

施工难点与解决方案

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